但是,在燃料電池汽車中使用時,由于電堆中質子交換膜對油污十分敏感,使得傳統(tǒng)空壓機中的油潤滑或油冷卻方法不再適合此工況應用,需要開發(fā)燃料電池汽車專用的高效、無油空壓機。
水潤滑動靜壓軸承能較好的避免承載性能低、抗沖擊振動能力差和易磨損等問題,且在其它高速機械中已有成功應用的案例。
一、空壓機結構設計
主要由葉輪、主軸、水潤滑軸承、永磁同步電機、電機冷卻水套及殼體等部分組成。
空壓機的最大特點是使用水作為軸承潤滑劑,不僅滿足無油的使用要求,還提高了軸承的承載力、抗沖擊能力和穩(wěn)定性,離心式空壓機的工作轉速越高,其效率越高。
為保證轉子在高速下的穩(wěn)定性,電機位于轉子中間,兩個水潤滑動靜壓徑向軸承分別位于電機兩側,兩個止推軸承位于轉子后端,葉輪位于最前端,使得整個轉子的質心盡量靠近中心。
為縮短轉子支撐跨距,減輕質量,兩個徑向軸承的一部分伸入到電機端部線圈內,有效地利用了電機兩側端部繞組的空間。
空壓機轉子其一階彎曲臨界轉速約1400Hz,在8萬r/min轉速以下工作時可認為是剛性轉子,具有較好的穩(wěn)定性。
二、水潤滑軸承
1、穩(wěn)定性分析
線式結構在軸承中間開有較深的環(huán)槽,潤滑水由小孔供入后,由環(huán)槽向兩側的階梯腔供給。
在小孔結構中,潤滑水由小孔供入階梯腔中。水潤滑軸承不僅起支承作用,更是壓縮機轉子軸承系統(tǒng)的重要部分。
軸承水膜的動力特性對整個轉子系統(tǒng)有很大的影響,尤其是在壓縮機工作轉速很高的情況下,對軸承水膜穩(wěn)定性的分析十分必要。這里使用失穩(wěn)轉速法對軸承穩(wěn)定性進行分析。兩種結構的界限渦動比相差不大,低轉速時線式結構較小,高轉速時小孔結構較小。
2實驗驗證
而小孔供水階梯淺腔軸承到實驗最高轉速8×104r/min仍無半頻渦動現(xiàn)象出現(xiàn),與預測結果保持一致,驗證了理論計算的可靠性。除具有良好的穩(wěn)定性外,小孔供水階梯淺腔軸承還具有結構簡單、易加工等特點,是高速水潤滑軸承結構的理想選擇。
對研發(fā)成功的空壓機樣機的功耗、效率及溫升等特性進行了測試,結論如上圖。
三、壓縮機功耗
在不安裝葉輪的情況下進行空載實驗,此時空壓機對外不做功,通過測量電流和反生電動勢大小可以計算出電機的電磁功率。電磁功率主要被軸承摩擦和轉子攪水所消耗(極小部分為電機鐵損)。
為驗證磁鋼兩側非接觸密封的有效性,還進行了有無密封的對比實驗。給出了壓縮機機械損耗與轉速之間的理論和實驗關系。在有密封條件下空壓機功耗大幅下降,這表明了磁鋼兩側非接觸密封設計的有效性。
此外,軸承功耗計算值與有密封條件下實驗值相差不大。在8×104r/min時實測機械損耗約為1.28kW,軸承功耗計算所得軸承功耗為1.09kW,相差17%。差值主要是因為計算時沒有考慮轉子其它部位的攪水損耗造成的。
在采用?86葉輪進行的帶載實驗中,測試了空壓機的工作特性。
受限于電機驅動器輸出電流的限制,帶載實驗最高工作轉速為6×104r/min。給出了壓縮機在不同轉速下的做功及效率曲線??偣β蕿閷崪y電機輸入功率,有效功用電機的電磁輸出功率近似(忽略了電機鐵損部分)。
隨著轉速的升高,壓縮機工作效率逐漸升高,在6×104r/min時,壓縮機可輸出約5.2kW的有效功率,總效率接近80%,高于國外同類采用氣體箔片軸承空壓縮機60%的總效率。
空壓機在工作時,壓縮氣體和電機是兩個主要熱源。
為降低空壓機的溫升,在結構上設計了水冷系統(tǒng),主要用于冷卻電機定子??諝庠趬嚎s過程中產(chǎn)生的熱使渦殼溫度升高,這部分熱量會傳到空壓機內部,因此,電機的工作溫度也受壓縮氣體溫度的影響。
為實測渦殼和電機定子繞組內部溫度與轉速的關系。實驗環(huán)境溫度為24℃,在每個轉速下均長時間運行到熱平衡。渦殼和電機定子的溫度都隨轉速而升高,但電機定子的溫升隨轉速的升高快于渦殼的溫升,表明轉速越高,電機定子的發(fā)熱主要來源于繞組銅損和定子,疊片的渦流損耗。
此外,對于有水冷的高速電機,轉子磁鋼處的溫度會略高于定子繞組溫度5~10℃,據(jù)此可以推算出轉子磁鋼的工作溫度。
五、結論